1樓:濟寧鈦浩機械****
高速時步進電機丟步可能是驅動電源電壓降低,使步進電機輸出轉矩減小。應重點檢查驅動電源部分,當高壓開關三極體損壞後,高壓電源天法接通,高速時步進電機輸出轉矩減少而丟步。也可能某處機械故障,所以還應檢查絲槓、絲母、溜板、步進電機減速器等處。
當有部件彎曲、變形、或有異物時會使執行阻力增大,低速執行時現象不明顯,但高速時則不能完全克服執行阻力。
2樓:匿名使用者
如果是已經在使用一段時間後產生的丟步。則有可能是結構阻力增加,電機力矩下降。
如果是裝配時發生,首先要確定是否選型錯誤。如果以前用過此結構,則有可能除錯問題,和程式問題。大部分和除錯有關係
3樓:英納仕控制
步進電機丟步的原因很多,比如電機轉速太高,輸出力矩不能滿足執行要求、控制指令有效沿設定等,需要具體分析。
4樓:於紅旭
你的意思是不是說加工尺寸不穩?進給的問題,如果機械方面沒問題的話,可除錯螺紋差補。
數控車床高速時步進電機丟步怎麼解決?
5樓:濟寧鈦浩機械****
高速時步進電機丟步可能是驅動電源電壓降低,使步進電機輸出轉矩減小。應重點檢查驅動電源部分,當高壓開關三極體損壞後,高壓電源天法接通,高速時步進電機輸出轉矩減少而丟步。也可能某處機械故障,所以還應檢查絲槓、絲母、溜板、步進電機減速器等處。
當有部件彎曲、變形、或有異物時會使執行阻力增大,低速執行時現象不明顯,但高速時則不能完全克服執行阻力。
步進電機丟步怎麼解決
6樓:生活類答題小能手
1、步進電機的轉矩不足,拖動能力不夠,當驅動脈衝頻率達到某臨界值開始失步。由於步進電機的動態輸出轉矩隨著連續執行頻率的上升而降低,因而凡是比該頻率高的工作頻率都將產生失步。
有3種解決方法:可使步進電機產生的電磁轉矩增大,為此可在額定電流範圍內適當加大驅動電流;在高頻範圍轉矩不足時,適當提高驅動電路的驅動電壓;改用轉矩大的步進電動機等,也可使步進電機需要克服的轉矩減小,為此可適當降低電機執行頻率,以便提高電機的輸出轉矩。
2、步進電機起動失步。由於步進電機自身及所帶負載存在慣性,當加速時間過短時會出現這一現象。應該設定合理的加速時間,使電機從低速度平穩上升到某個速度。
3、步進電機產生共振也是引起失步的一個原因。步進電機處於連續執行狀態時,如果控制脈衝的頻率等於步進電機的固有頻率,將產生共振。
步進電機失步
所謂步進電機失步,就是電機沒有按照命令走相應的步數。通常過大的執行步距,會導致高振盪,因為過大的步距,需要很大的扭矩,大扭矩又會產生大加速度,進而容易產生過沖和鈴響(振盪)現象。
當輸入的脈衝頻率,和轉子的自然頻率相等時,會發生共振,並且導致丟步。通常在100-200pps範圍附近,有一個共振區域,在高階脈衝速率區域中,也有一個共振區域。
步進電機的共振現象,來自其基本結構,因此不可能完全消除。共振和負載條件也有關係,一般可以通過半步或微步模式驅動電機,來減小共振,或者選擇高於共振頻率的驅動頻率來驅動電機,以避開共振。
7樓:匿名使用者
可以考慮一下對步進電機進行步距角細分。細分就是通過技術把步進電機的基本步距角細化,細分後的步進電機在輸出狀態、失步和共振方面都有很好的改善。
一般出現丟步現象的原因:
1:速度過快,步進電機都需要一個合適的加速度,才可以上升到一定的速度。
2:負載過重,建議採用大的步進電機。
8樓:匿名使用者
回答親親 您好 ;您所諮詢,請點選丟步是1、如果通電頻率過高,超過步進電機的最大步進速度,則將產生失步現象。
2、另外,在同步電機中,當電機負載轉矩大於電機所能提供的轉矩時,電機轉速跟不上電機的同步速,也會造成失步現象。
3、改變方向時丟脈衝,表現為往任何一個方向都準,但一改變方向就累計偏差,並且次數越多偏得越多。
4、 初速度太高,加速度太大,引起有時丟步。
步進電機是一種感應電機,它的工作原理是利用電子電路,將直流電變成分時供電的,多相時序控制電流,用這種電流為步進電機供電,步進電機才能正常工作,驅動器就是為步進電機分時供電的,多相時序控制器。
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9樓:匿名使用者
一般出現丟步現象的原因:
1:速度過快,步進電機都需要一個合適的加速度才可以上升到一定的速度!
2:負載過重,建議採用大的步進電機!
3:你可以考慮一下對步進電機進行步距角細分。細分就是通過技術把步進電機的基本步距角細化,細分後的步進電機在輸出狀態、失步和共振方面都有很好的改善!!
10樓:匿名使用者
這個一般用比較好的驅動器就可以啦,也不是很貴
丟步是由於你脈衝太快啦,特別是一啟動就很多還有可能跟不上而產生振動順轉一點逆轉一點,來回振
11樓:匿名使用者
有三種情況,1 速度過快,2 驅動電流小,3 負載過大。降低速度,調高驅動電流,換大功率電機。
怎樣解決步進電機的丟步問題?
12樓:驀然回首處
一般電機失步都是缺少了其中一相或者兩相,也就是說有一隻的線路壞了(至於是電機還是控制器壞就要查了)。
讓電機單步地執行,也就是每步以0.1絲前進,每走一步都用手去搖動一下電機,看看是否在鎖定狀態.如果哪隻led亮的時候而電機沒在鎖定狀態就哪條線路有問題,你可以查遍跟這條線路有關聯的。
先從機床入手(也就是電機這方面)。
關掉所有電源,拆開機床跟控制器相連的介面,找出這三條線,再找出那條24v的電源線。將萬用表打至電阻擋,將這三條跟24v線一一對量。正常狀況下應該有8.
5歐姆左右的電阻,也有的電機電阻有大小的,總之哪條線如果電阻跟其他的不對的.就那條線有可能有問題了。
如果電機方面檢測的結果都是對的,就要用同樣的方法去檢測控制器方面的。
如果檢測的結果是電機有問題,就沿著檢測出的這條線去檢測電機。如果比較幸運,是線斷了話,接上就可以了,不幸運的話就得換電機了。
如果是控制器方面的問題,也沿著檢測出的這條線一直往上查,就可以知道了。要解決失步,先要弄清楚失步的原因,這方面的文章有很多。
實際調機過程碰到的:
1.電機轉矩不夠,負載能力差。今天就碰到因氣管太硬,彈性不好,形變困難,導致電機拖不動。
2.速度曲線有問題,步進電機本身就是工作在低速段,根據負載的不同要仔細調校加減速。
3.電壓太低,響應慢。通常在安全的前提下,電壓高些會少很多麻煩。
4.散熱不好,導致磁力下降。冷機時試機正常,執行一段時間後發生丟步就要考慮散熱問題了。
13樓:匿名使用者
步進電機不適合高速運轉,如果執行速度很快不建議用步進電機。當然如果成本壓力太,速度要求也不像伺服一樣要求高,可以選擇閉環步進驅動系統如ezs57+57hs20en-2500等。
14樓:匿名使用者
步進電機適用於低速應用領域,一般速度不超過600rpm,如果想執行速度比較高,而且又不想用交流伺服電機,解決辦法,首先可以提高驅動器的工作電壓,另外也可以選擇更大輸出力矩的步進電機。
15樓:一刀木魚
這是步進電機的缺陷所在,難以避免。一般反應式的電機最差,所以高速、過載下最好不要選用反應式的步進電機。可用混合的或感應式的,情況會較好。
當然,要完全避該影響的,只有用閉環的系統,靠反饋來消除失步了。
16樓:liht1634電氣資料庫
脈衝頻率越低丟步現像越少,可適當的降低頻率。
17樓:絕琿米音腿火
回答2:負載過重,建議採用大的步進電機。
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18樓:star8080活寶
步進電機高速或者超負載丟步是由於步進電機固有特性造成的,步進電機廠家的產品手冊都會提供電機的力矩曲線圖,步進電機在速度變高的同時會體現出力矩下滑的電機特性。另外,步進電機有響應頻率限制,超出限制電機會堵轉。解決上述顯現最好就是適當調整機械結構來滿足您需要的工作速度和負載力矩,調整加減速曲線以及延長加減速時間來滿足電機的響應頻率從而實現您所需要的工作狀態。
另,步進電機丟步一般都是由於訊號輸入不匹配;力矩不足;脈衝頻率過高電機響應不了;輸入脈衝訊號幅值過低;外部訊號干擾所致。步進電機本身精度誤差只會導致步進電機單步定位精度不夠,但誤差不會累積。
步進電機丟步的原因和解決方法是什麼?
19樓:匿名使用者
可以考慮一下對步進電機進行步距角細分。細分就是通過技術把步進電機的基本步距角細化,細分後的步進電機在輸出狀態、失步和共振方面都有很好的改善。
一般出現丟步現象的原因:
1:速度過快,步進電機都需要一個合適的加速度,才可以上升到一定的速度。
2:負載過重,建議採用大的步進電機。
20樓:絕琿米音腿火
回答2:負載過重,建議採用大的步進電機。
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21樓:匿名使用者
步進電機丟步有方面的原因:1、電機的輸出力矩不夠,步進電機的參數列標註的力矩是靜態時額定輸出力矩,但步進電機有矩頻特性,電機執行速度越高電機輸出的力矩越小。在選定電機時,需要考慮電機可能最高執行速度條件下的力矩是否滿足,最好適當留一些裕量。
如果電機的輸出力矩不夠,可以考慮選擇更大規格的電機,或者適當降低電機執行速度或加減速,或者適當提高電機的工作電壓。2、驅動器的控制訊號受到電磁干擾,尤其如果是閉環,編碼器訊號受到干擾,就會出現丟步現象;如果控制訊號受到干擾,會出現多走的情況,這種情況,主要從優化電氣佈線來改善。
22樓:匿名使用者
一般出現丟步現象的原因:
1:速度過快,步進電機都需要一個合適的加速度才可以上升到一定的速度!
2:負載過重,建議採用大的步進電機!
3:你可以考慮一下對步進電機進行步距角細分。細分就是通過技術把步進電機的基本步距角細化,細分後的步進電機在輸出狀態、失步和共振方面都有很好的改善!!
怎樣解決步進電機丟步的問題
23樓:匿名使用者
一般出現丟步現象的原因:
1:速度過快,步進電機都需要一個合適的加速度才可以上升到一定的速度!
2:負載過重,建議採用大的步進電機!
24樓:匿名使用者
你可以考慮一下對步進電機進行步距角細分。細分就是通過技術把步進電機的基本步距角細化,細分後的步進電機在輸出狀態、失步和共振方面都有很好的改善!!
25樓:絕琿米音腿火
回答2:負載過重,建議採用大的步進電機。
您好,因為看到您對我上次的回答沒有評分,對於您的體驗我非常關注。如果您對我的服務滿意,希望可以給一個『贊』呢!如果對我的服務有**不滿意,也可以點選我的頭像,私信告訴我,我一定會在下次服務中給您滿意的體驗!
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